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空壓機變頻恒壓供氣節能

2015-5-13 22:39:56 人評論 次瀏覽 分類:空壓機應用與節能改造

引言
     空壓機工業生產中有著廣泛應用。它擔負著為所有氣動元件,包括各種氣動閥門,提供氣源職責。它運行好壞直接影響生產工藝??諌簷C種類主要有活塞式、螺桿式,但其供氣控制方式幾乎都是采用加、卸載控制方式。
2  電機原理及空壓機加、卸載供氣控制方式存電能浪費
2(1)交流異步電動機轉速公式為:
           n=60f(1-s)/p
        其中 n—電機轉速       f—運行電頻率;
             p—電機極對數     s—轉差率;
  2(2) 空壓機加、卸載供氣控制方式存問題
     2.1 能耗分析
    加、卸載控制方式使壓縮氣體壓力Pmin~Pmax之間來回變化。Pmin是最低壓力值,即能夠保證用戶正常工作最低壓力。一般情況下,Pmax、Pmin之間關系可以用下式來表示:
         Pmax=(1+δ)Pmin                         
        δ是一個百分數,其數值大致15%~30%之間。
   
    加、卸載供氣控制方式下空壓機,所浪費能量主要2個部分:
(1) 加載時電能消耗
     壓力達到最小值后,原控制方式決定其壓力會繼續上升直到******壓力值。加壓過程中,一定要向外界釋放更多熱量,導致電能損失。另,高于壓力******值氣體進入氣動元件前,其壓力需要減壓閥減壓,這一過程同樣是一個耗能過程。
(2) 卸載時電能消耗
    當壓力達到壓力******值時,空壓機如下方法來降壓卸載:關閉進氣閥使電機處于空轉狀態,同時將分離罐中多余壓縮空氣放空閥放空。這種調節方法要造成很大能量浪費。據我們測算,空壓機卸載時能耗約占空壓機滿載運行時10%~25%(這卸載時間所占比例不大情況下)。換言之,該空壓機20%時間處于空載狀態,作無用功。很明顯加卸載供氣控制方式下,空壓機電機存很大節能空間。
 2.2 其它不足之處
     (1)靠機械方式調節進氣閥,使供氣量無法連續調節,當用氣量不斷變化時,供氣壓力不可避免產生較大幅度波動。用氣精度達不到工藝要求。再加上頻繁調節進氣閥,會加速進氣閥磨損,增加維修量和維修成本。
(2) 頻繁采用打開和關閉放氣閥,放氣閥耐用性不到保障。

3  恒壓供氣控制方案設計
                     
針對原有供氣控制方式存諸多問題,可應用變頻調速技術進行恒壓供氣控制。采用這一方案時,我們可以把管網壓力作為控制對象,壓力變送器YB將儲氣罐壓力P轉變為電信號送給PID智能調節器,與壓力設定值P0作比較,并差值大小按既定PID控制模式進行運算,產生控制信號送變頻調速器VVVF,變頻器控制電機工作頻率與轉速,使實際壓力P始終接近設定壓力P0。同時,該方案可增加工頻與變頻切換功能,并保留原有控制和保護系統,另外,采用該方案后,空壓機電機從靜止到旋轉工作可由變頻器來啟動,實現了軟啟動,避免了啟動沖擊電流和啟動給空壓機帶來機械沖擊。

4  系統元器件選配及系統安裝與調試
 4.1 
  用戶:臺灣統一集團下屬企業深圳市寶安區長營電器廠
  系統壓力要求:最小壓力6.2KG,******壓力7.8KG.
  空壓機:75KW 4極電機轉速1470r/min
  變頻器: 日業牌”SY3200-G-075T4系列通用型變頻器
  壓力傳感器1 只(10KG)

 4.2 系統安裝與調試 
  (1) 安裝
    控制柜安裝空壓機房內,與原控制柜分離,但與壓縮機之間主配線不要超過30m??刂苹芈放渚€采用屏蔽雙絞線,雙絞線節距15m以下。另外控制柜上裝有換氣裝置,變頻器接端子一定不能與動力接混用,以上措施增強了系統穩定性、可靠性。
  (2) 調試
a)  變頻器功能設定(不同工況及控制方式,功能設定可能不同)

01-00=1設定為1:運行指令由外部端子控制
01-05=20加速時間:設定為20S,具體數值工況及生產要求
01-06=20減速時間:設定為20S
01-             10=50******頻率:設定為50Hz(等于電機額定頻率)
01-             24=1 (設為標準電機)
01-25=100-105 電機過載保護水平:具體數值工況及生產要求
05-00=1 PI控制方式:設為有效
05-01=0 PI調節誤差極性:設為正極
05-02=0 PI給定信號選擇:設為0
05-03=72% (給定壓力值) PI數字給定值 (100%對應10KG)
05-04=1或2  PI反饋信號選擇
05-07=5-10 積分時間 5-10秒
05-09=25 PI調節運行最小頻率
        

 (3) 調試中其他事項
     增加工變頻裝置,整套改造裝置并不改變空壓機原有控制原理,原空壓機系統保護裝置依然有效。工頻/變頻切換采用了電氣及機械雙重聯鎖,大大提高了系統安全、可靠性。
   調試過程中,將下限頻率調至40Hz,然后用紅外線測溫儀對空壓機電機溫升及管路油溫進行了長時間、嚴格監測,電機溫升約2-4℃之間,屬正常溫升范圍,油溫基本無變化,排氣溫度下降5℃。40Hz下限頻率運行對空壓機機組工作很安全。
 (4)節電數據

沒安裝變頻前每天用電量安裝變頻后每天用電量
24小時用電量17281417
每天節電311
節電率18%


 5  結束語
      一系列反復調整,最終系統穩定39.5-42.5Hz頻率范圍,管線壓力基本保持0.69Mpa,供氣質量到提高。改造后空壓機運行安全、可靠,同時達到了工廠用氣工藝要求

 

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